截至11月10日,长庆油田采油二厂措施完井464口,井口日增油312吨,累计增油突破60000吨大关,达到60199吨。
今年以来,面对严峻复杂的生产形势,采油二厂措施工作按照“潜力优先、效益挖潜”的总体思路,依托全厂大生产体系,集中优势力量,发挥各专业组特点,努力提升措施效果、效率和效益。
地质所、工艺所、井下作业部、作业区多部门联动,通过措施选井会、方案审查会等形式,油井措施选井523口、发放地质方案523口、完成工程方案476口、暂缓实施47口,实现了措施方案先行的增产思路。按照“三个转变”选井思路,通过分析“十要素”,明确“两项”刚性指标,推广10项成熟工艺、完善提升7项技术,最大程度挖潜油井潜力。
该厂结合不同油藏特点和单井低产原因,在确保措施效果的前提下,坚持压裂能小不大、能酸不压、能爆不酸的原则,努力降低单井成本。对规模压裂过的井,重复改造方式以酸化为主,推广爆压、酸化等低成本短平快措施。水平井推广冲砂、分段采油、多级滑套连续酸化等工艺,降低作业成本,缩短作业周期。积极推广低成本复合解堵技术并进行完善升级,实现了低成本、大效益目标。
同时,技术人员加大水平井工艺技术攻关,深入剖析水平井低产原因,从低产井提液和高含水井堵水两个方面进行技术攻关,开展水平井冲砂补能、补能酸化及隔采等工艺试验48口,目前井口日增油49.05吨,累计增油8739吨。
在生产组织管理方面,积极优化措施运行模式,成立措施增产专班,实时掌控措施井进度,严格把控完井节点,强化现场监督和技术指导,及时督促、协调解决过程中产生的问题,形成“日跟踪、周通报、月考核”的管控机制,最大限度减少窝工,运行效率大幅提升,同期相比占井周期缩短1.5天。
为确保施工质量,该厂严把生产过程技术质量关,强化措施重点工序现场监督。每日组织技术人员开展措施井动态分析,掌握措施井产量波动情况,对于低效井、无效井及时录取含水含盐资料,两所技术人员定期开展分析,制定针对性提产措施,确保原油稳产高质量、高效益。(郭红英 李余东)
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